2月5日,长钢炼铁厂三、六、七高炉利用系数同时突破4.0t/m3.d,分别达到了4.089t/m3.d、4.108t/m3.d、4.076t/m3.d,实现了在“下游”条件下的“上游”水平。新的突破,为炼铁厂2005年末确定的300级高炉全年利用系数达4.0t/m3.d奠定了良好的基础。 2005年,炼铁厂在入炉品位、烧结率均居全国同类型企业下游水平、富氧率仅1.88%、三、六高炉处于炉役后期等不利条件下,300级高炉利用系数突破3.5t/m3.d达到3.66t/m3.d、入炉焦比、喷煤比居全国同类型企业榜首。2006年,炼铁厂在条件不变的情况下,努力克服种种不利因素带来的影响,综合国内同类型企业经济技术指标和客观条件进行分析,300级高炉确立以新兴铸管和石钢为标杆企业,技术人员潜心技术改造,加快实施六高炉炉内喷补造及3号热风炉的大修进程,提高热风炉蓄热能力,缩小风温差距,为利用系数再上台阶创造“硬条件”;继续以“准理论”为依据,创新工艺操作,高炉车间一把手严格执行日操作方针的科学制定,加强值班工长对炉况的把握及勤调、微调能力,以实施多环布料为重点,发展高炉中心气流,提高煤气利用率。管理人员继续以整章建制为依托,在各车间、各岗位深入推行管理制度及岗位作业标准,不断提高自身素质,强化设计职能,一切以高炉服务为中心,为提高利用系数创造“软条件”。 在诸多客观不利因素面前,炼铁人创新工作思路,不让困难成为制约生产的瓶颈。在生产实践中,技术、管理人员及默默无闻奉献在一线的广大员工拧成一股绳,主动出击,努力提高技术、管理服务及操作水平,进入2月份,炼铁厂300级高炉利用系数保持在3.9t/m3.d以上,全厂平均利用系数达3.195t/m3.d,高炉喷煤比达200㎏/t,实现了均衡稳定生产。 |